測氧儀在轉爐煉鋼廠的實踐應用 通過測氧儀在轉爐煉鋼廠轉爐冶煉過程的試用,摸索出終點鋼水中C、ao、T的對應關系,并在H08A等鋼種的冶煉生產(chǎn)中進行推廣,取得了指導脫氧合金化操作的良好效果。
1.
前言 脫氧合金化是煉鋼過程中關鍵過程控制點。脫氧不足,鑄坯易產(chǎn)生氣泡,嚴重時會產(chǎn)生大量的皮下氣泡,影響鑄坯質量。在澆注過程中,加劇了對塞棒、水口的侵蝕。脫氧過度,不僅浪費資源,還會污染鋼水導致連鑄產(chǎn)生結瘤等事故,直接影響連鑄坯的質量和生產(chǎn)順行。因此,準確掌握鋼水中氧含量是科學指導脫氧合金化操作的前提,而測氧儀可以精確測定鋼水中的氧含量,為轉爐脫氧合金化及連鑄澆注操作、提高鑄坯質量有著重要指導意義。
溫濕度計|
沼氣檢測儀|
氣體檢測儀| 氣體
分析儀|
一氧化碳檢測器|
可燃氣體檢測儀|
泄露氣體檢測儀|
毒性氣體|
氧氣檢測|
VOC檢測儀|
煙氣分析儀|
臭氧檢測儀|
空氣品質監(jiān)測儀|
亮度計|
溫度記錄儀|
溫濕度記錄儀|
2.
測氧儀原理 氧活度的測定原理是基于一種氧化鋯電化學電池應用(氧化物固體電解質的離子導電)。當固體電解質兩邊的氧活度不同時,按能斯特定律,電池產(chǎn)生電動勢(EMF)如下:
EMF=(RT/nF)×Ln(Po2/Po1)
式中:E ——電動勢(mv)
T ——絕對溫度(K)
R ——理想氣體常數(shù)(8.314j.mol-1K-1)
F ——法拉第常數(shù)(96500C.mol-1)
Po2 ——被測鋼液的氧分壓
Po1 ——參比極的氧分壓
3.
測氧儀的操作工藝要點 轉爐煉鋼廠使用的是Multi-Celox測氧儀,它是一個工業(yè)化的、可編程微機化儀器,在測量時要獲得精確結果必須注意以下幾點:測氧探頭必須保持干燥,在使用前及使用時避免摔跌及撞擊;探槍和補償導線須保持干燥及良好連接,各極之間保證絕緣良好;測氧探頭必須可*地連接在探槍上并在鋼液較為穩(wěn)定時快速平穩(wěn)地進入液態(tài)金屬中30—50cm,避免爐襯及爐渣的影響;考慮到煉鋼廠現(xiàn)場電磁干擾的復雜性,從探槍到二次儀表的連接電纜必須嚴格屏蔽,二次儀表應接地良好。
4.
測氧儀在轉爐煉鋼廠的測試及分析 4.1 測試成功率分析
在Q235鋼的測試中,共測38支,測成35支,剔除人為因素,測試成功率為94.7%;
在H08A鋼的測試中,共測35支,測成32支,剔除人為因素,測試成功率為94.1%;;
由于此系統(tǒng)有自動存儲功能,且可連接普通打印機將測試數(shù)據(jù)及相關的測試曲線進行打印。測量所得到的溫度曲線及氧電勢曲線在較好地反映了鋼水溫度、氧含量的同時也可反映出探頭的質量;同時,根據(jù)曲線及儀表的提示可分析測試失敗的原因,F(xiàn)場測試中反映出設備的穩(wěn)定性及測試結果的準確性良好。
4.2 測試結果分
根據(jù)以上測試數(shù)據(jù)可以看出:C含量的測試基本準確,較好的與目測、光譜分析結果相符,溫度的測試值與爐前現(xiàn)有測溫系統(tǒng)測得數(shù)據(jù)的偏差也很小。
因為在轉爐冶煉終點操作中,爐內(nèi)鋼液中C、ao、T存在一定的統(tǒng)計關系,為此根據(jù)上述C、ao、T測試數(shù)據(jù),進行回歸分析,擬合公式如下:
lgc%=2.236+(-1303)/T+(-1)*lgao ①
應用此公式對測試數(shù)據(jù)進行復合,該擬合公式較為準確;
鑒于此,可根據(jù)公式,由已知C、T推算出鋼液中氧活度值,并以此作為調(diào)整合金加入量的依據(jù)。
5.
測氧儀在轉爐煉鋼廠的使用效果 轉爐煉鋼廠爐子容積小,出鋼量低(平均出鋼量在23噸左右),使用測氧儀成本較高,因此在普通鋼種進行小規(guī)模的試用成功后,又在H08A鋼上進行了試用,也取得了較好的效果,通過進一步的摸索后轉入了H08A鋼的大規(guī)模使用。現(xiàn)重點討論測氧儀在轉爐煉鋼廠冶煉H08A鋼所取得的實際效果。
5.1 鋼水的氧性得到了有效的控制
在1999年度H08A鋼的冶煉可以分為三個階段來看,年初(1—2月)開始批量生產(chǎn)時,由于冶煉工藝上存在的問題,脫氧度不能滿足生產(chǎn)需要,造成鋼水氧性強,15%的鑄坯具有非常明顯的氣泡;在第二階段(3—8月),改善了工藝制度,H08A鋼的質量及生產(chǎn)控制雖然有了一定的提高,鑄坯具有明顯氣泡的比例由15%下降到10%;在第三階段(9—12月),通過使用測氧儀在H08A鋼生產(chǎn)進行了工藝探索,鋼水的脫氧程度有了科學準確的數(shù)據(jù),通過對終點鋼水氧含量與脫氧劑加入量的不斷對比、調(diào)整,摸索出了一套準確的脫氧工藝制度,鋼水的氧性得到了有效的控制,在此階段鑄坯具有明顯氣泡的比例降到了現(xiàn)在0.5%,取得了很好的效果。
5.2 提高了鋼水的可澆性
從1999年全年的連鑄澆鑄情況來看,在冶煉H08A鋼中主要的生產(chǎn)事故一是中包、大包水口結瘤;二是水口、塞棒侵蝕嚴重,注流失控;轉爐煉鋼廠中包、大包結瘤的主要原因是生產(chǎn)節(jié)奏快,在脫氧程度過大時,由于未采用保護澆注,低氧鋼水的脫氧產(chǎn)物在很短的時間內(nèi)難以積聚上浮,澆注時在水口富集,導致結瘤影響拉速。這兩種事故都影響了連鑄的拉速并最終導致生產(chǎn)中斷。使用了測氧儀后,由于鋼水脫氧程度得到了有效的控制,造成連鑄事故的因素也因此得到了有效的控制,連鑄的生產(chǎn)事故有未使用前的6%下降到現(xiàn)在的3%,平均壽命由4.5爐提高到現(xiàn)在的12爐,平均拉速由2.1米/分提高到2.9米/分,最高拉速達到3.5米/分。
5.3 提高鋼水成分命中率
冶煉H08A鋼中使用的脫氧劑在不同氧含量條件下有不同的增碳、增硅量;使用測氧儀后,鋼水的氧性有了量化的數(shù)據(jù),配加脫氧劑更有針對性、科學性,減少了憑經(jīng)驗加入脫氧劑對成分的干擾,提高了對鋼水成分的控制水平;H08A鋼的成分判定率由過去的90%提高到99.12%;同時滿足了用戶低碳H08A鋼的需求,成品C≤0.08%的比例由60%提高到85%。
5.4測氧對生產(chǎn)的影響
在冶煉H08A鋼使用測氧儀之后,由于Celox定氧探頭既可用來測氧,同時還可測定爐內(nèi)鋼液的碳含量及溫度,這樣無須等取樣即可決定出鋼或后吹,節(jié)約了作業(yè)時間。
6.結束語 測氧儀可以準確地測量出轉爐鋼液中的氧含量。 冶煉H08A鋼,準確測量出鋼水氧含量,對冶煉及澆注具有重要的指導意義。在今后的品種鋼生產(chǎn)中,測氧儀有著廣泛的應用前景。