探索鉆具失效的解決之道

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探索鉆具失效的解決之道

鉆井中的鉆具失效是一個(gè)世界性難題,全球每年因此產(chǎn)生的損失高達(dá)億元。華北石油局的施工隊(duì)伍為解決中國(guó)石化重要的天然氣產(chǎn)地——鄂爾多斯工區(qū)的鉆具失效難題,進(jìn)行了不懈探索。 
      
     鉆具失效是鉆具在使用過(guò)程發(fā)生刺漏、折斷、裂紋而引起損壞的現(xiàn)象,鉆具早期失效是指鉆具在使用初期就發(fā)生這種損壞現(xiàn)象。鉆具失效在世界各大油田普遍存在,原因各不相同。 
      
     美國(guó)的統(tǒng)計(jì)和估算表明,鉆具斷裂事故在14%的油氣井上發(fā)生,平均發(fā)生一次損失10.6萬(wàn)美元,這是正常成本以外的巨額費(fèi)用。我國(guó)油田每年發(fā)生鉆具事故約五六百起,經(jīng)濟(jì)損失巨大,每年必須用數(shù)千萬(wàn)美元的外匯購(gòu)置各種鉆桿和鉆鋌。 噪音計(jì) | 色度計(jì) | 手鉗 | 彎嘴鉗 | 管鉗 | 溶氧計(jì) | 發(fā)生器 | 剝線鉗 | VOC檢測(cè)儀 | 空氣品質(zhì)監(jiān)測(cè)儀 | 溫濕度儀 | 氧氣檢測(cè) | 電導(dǎo)計(jì) | 分析儀 | 扭力計(jì) | 尖嘴鉗 | 試驗(yàn)機(jī) | 頻閃儀  
       
    據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),2002年~2005年間,中國(guó)石化鄂爾多斯工區(qū)每年發(fā)生十幾次甚至幾十次鉆具失效事件,最高的一年達(dá)50多次;嚴(yán)重時(shí),一口井就發(fā)生鉆具事件十多次,一套價(jià)值200多萬(wàn)元的鉆具,使用兩口井就接近報(bào)廢。鉆具失效還使鉆井周期顯著延長(zhǎng),并對(duì)井壁穩(wěn)定和井眼規(guī)則帶來(lái)影響。 
      
    如何解決鉆具早期失效難題,降低氣田鉆探開(kāi)發(fā)成本,考驗(yàn)著許多隊(duì)伍的生存發(fā)展能力,更制約著鄂爾多斯大牛地氣田這個(gè)邊際氣田的開(kāi)發(fā)效益。 
      
    失效客觀規(guī)律開(kāi)展鉆具失效分析,必須先掌握鉆具失效的客觀規(guī)律,即鉆具在各種外加載荷和環(huán)境下發(fā)生的變形、斷裂、表面損傷等現(xiàn)象及其發(fā)展過(guò)程,以及隨外部服務(wù)條件和材料等因素變化的規(guī)律。 
      
     鉆具的工作環(huán)境一般比較惡劣,工作狀況受載荷性質(zhì)、加載次序、壓力、溫度等影響比較大,工作時(shí)所處的鉆井液一般是由固體、液體等化學(xué)處理劑組成的復(fù)雜混合液,具有一定的腐蝕性。鉆井液和其他腐蝕介質(zhì)與鉆具相互作用,會(huì)嚴(yán)重縮短鉆具的使用壽命,導(dǎo)致鉆具早期失效。 
      
     鉆具服務(wù)條件復(fù)雜,失效形式也多樣,比如斷裂、刺穿、表面損傷和過(guò)量變形等,其中斷裂在鉆具失效事故中所占的比例較大,約占50%左右;刺穿、脫扣和脹扣失效是僅次于斷裂失效的失效形式,在鉆桿和鉆鋌上都有發(fā)生;表面損傷包括腐蝕、磨損和機(jī)械損傷三方面;過(guò)量變形是由工作應(yīng)力過(guò)大引起,如鉆桿接頭螺紋部分拉長(zhǎng)、鉆桿本體彎曲和扭轉(zhuǎn)等。 
      
    失效原因與預(yù)防 
      
     導(dǎo)致鉆具斷裂的主要原因是疲勞,也有一定數(shù)量的脆性斷裂。疲勞斷裂的原因,一是鉆具使用時(shí)間久,達(dá)到正常使用壽命;二是井下載荷復(fù)雜,鉆具受力苛刻,導(dǎo)致鉆具發(fā)生早期疲勞失效。脆性斷裂與材料、質(zhì)量、環(huán)境和使用方法有極大關(guān)系。 
      
     在鉆具的疲勞失效中,鉆鋌失效尤為突出。1992年全國(guó)鉆具失效總況的統(tǒng)計(jì)表明,鉆鋌的失效次數(shù)大致占鉆具總失效事故的48.7%。中國(guó)石化華北石油局也不例外,鄂爾多斯盆地2002年~2005年鉆鋌失效達(dá)78起。 
      
     研究表明,為了減少鉆具振動(dòng)帶來(lái)的鉆具疲勞失效,可以從以下三方面做起:一是根據(jù)地層特點(diǎn),選用合適的鉆頭;二是優(yōu)化鉆井參數(shù),控制轉(zhuǎn)盤轉(zhuǎn)速,避免發(fā)生共振;三是研究井徑與振動(dòng)關(guān)系,減小鉆具振動(dòng)。 
      
     對(duì)于鉆具的刺穿失效分析,原因很多,失效機(jī)理復(fù)雜,比如鉆桿加厚過(guò)渡區(qū)間的截面突變,引起應(yīng)力集中,導(dǎo)致鉆桿產(chǎn)生微裂紋,帶有腐蝕性的高壓鉆井液侵入微裂紋引起鉆具腐蝕疲勞;鉆井液中的硫化氫、二氧化碳、溶解氧對(duì)鉆桿的腐蝕損傷造成壁厚減薄,也會(huì)引起腐蝕疲勞失效;帶有固體顆粒的鉆井液高速流經(jīng)突變截面的過(guò)渡區(qū)間,對(duì)截面產(chǎn)生沖擊和摩擦。 
      
     鉆具的腐蝕失效原因與鉆井液中的腐蝕源有直接關(guān)系,其主要危害是硫化氫。保持較高的酸堿值以中和硫化氫濃度,對(duì)于控制腐蝕速率很重要,它能阻止來(lái)自地層、鉆井液處理劑、熱降解等的硫化氫侵入鉆井液系統(tǒng);加入碳酸銅、堿式碳酸鋅、海綿鐵等也可迅速降低硫化氫含量;地面脫氣處理也是消除硫化氫的有效辦法。 
     
     鄂北鉆具失效探索 
      
     鄂爾多斯工區(qū)鉆具失效原因既有普遍性又有特殊性。統(tǒng)計(jì)2002年~2005年間的失效案例發(fā)現(xiàn),鄂爾多斯地區(qū)鉆具失效主要表現(xiàn)在兩個(gè)方面:一是鉆具的斷裂和刺穿;二是鉆具特別是鉆桿的磨損嚴(yán)重。分析發(fā)現(xiàn),鉆具斷裂主要以鉆鋌接頭斷裂為主,刺穿主要發(fā)生在鉆桿加厚過(guò)渡區(qū)。 
      
     鄂北工區(qū)下部地層堅(jiān)硬,可鉆性差,機(jī)械鉆壓施加過(guò)大,是導(dǎo)致鉆具自身應(yīng)力集中引起鉆具失效的主要原因。為此,華北石油局的施工隊(duì)伍對(duì)鄂爾多斯工區(qū)的鉆具失效難題進(jìn)行了探索研究。 
      
     由于斷裂、刺穿失效屬于應(yīng)力集中導(dǎo)致疲勞和腐蝕疲勞失效,華北石油局采用了不同螺紋脂、降低螺紋尾端螺紋牙高度、開(kāi)應(yīng)力減輕槽及螺紋表面處理等措施。介質(zhì)中的腐蝕成分對(duì)疲勞及腐蝕疲勞有很大的催化及參與作用,為此,他們根據(jù)介質(zhì)中的腐蝕成分,提出了預(yù)防化學(xué)腐蝕的多種具體措施。 
      
     鉆具失效是一系列復(fù)雜作用力的結(jié)果,科學(xué)的管理和合理使用鉆具,是提高鉆具效率、減少鉆具失效的重要措施。因此,他們?cè)阢@具下部增加減震器裝置,減輕鉆具應(yīng)力集中造成的疲勞失效;通過(guò)使用具有快速鉆進(jìn)性能的PDC鉆頭,有效減輕了鉆具負(fù)荷,PDC鉆頭的快速鉆進(jìn),也使鉆井液浸泡井壁的時(shí)間縮短,井徑擴(kuò)大率降低,進(jìn)一步減輕了鉆具阻力,減少了硫化氫對(duì)鉆具腐蝕的機(jī)會(huì);加密對(duì)鉆具的探傷,鉆具使用兩口井進(jìn)行一次全面“體檢”,并按照鉆井規(guī)程,及時(shí)對(duì)鉆具上下部分進(jìn)行倒換,避免下部鉆具長(zhǎng)期處于負(fù)重狀態(tài);在鉆進(jìn)過(guò)程中,做到均勻送鉆,控制轉(zhuǎn)盤轉(zhuǎn)速,防止鉆具產(chǎn)生共振;對(duì)鉆具采取及時(shí)的補(bǔ)救措施,鉆具使用兩口井,在易損的接頭部位鋪焊一層耐磨環(huán),增加鉆具強(qiáng)度,壽命延長(zhǎng)。 
      
     通過(guò)以上措施,華北石油局2006年在鄂爾多斯工區(qū)的鉆具早期失效現(xiàn)象大幅減少,在部分井隊(duì)得到了根本性控制,不僅降低了鉆井企業(yè)的鉆井成本,也在一定程度上保證了大牛地氣田的開(kāi)發(fā)效益。 
發(fā)布人:2012/3/19 10:58:00769 發(fā)布時(shí)間:2012/3/19 10:58:00 此新聞已被瀏覽:769次