氯化氫中毒實例與分析
實例1 1984年2月25日上午,上海某試劑廠銻鹽小組,兩名早班工人觀察到通氯反應鍋溫度記錄儀指示為80℃,即將200公斤銻塊投入反應鍋,檢查溫度記錄儀指示溫度仍在下降,又繼續(xù)投入銻塊322公斤。此時他們發(fā)現(xiàn)有少量氣體溢出,再次檢查溫度時,發(fā)現(xiàn)溫度記錄儀已達130℃。兩名操作工剛撤離現(xiàn)場,大量的氯化氫氣體和部分氯化銻液體沖出加料口外溢,并隨風擴散,處于下風側(cè)的該廠化驗室的12名女職工、離反應鍋僅7米的4名南匯工程隊的油漆工和8名綠化農(nóng)民工,沒來得及躲避,吸入了氯化氫氣體,致使眼、呼吸道受到了不同程度的刺激,出現(xiàn)了聲嘶、咳嗽、咳血、胸悶等癥狀。
事故原因分析:生產(chǎn)管理不嚴謹,投入料的量、反應的時間均設有嚴格控制和一定規(guī)范,加料有隨意性。同時現(xiàn)場作業(yè)場所和生產(chǎn)設備無事故警報救援裝置和緊急防患措施,發(fā)生氯化氫泄漏后操作工沒有采取任何措施即逃離現(xiàn)場,因附近的其他生產(chǎn)員工茫然不知,以致造成無關(guān)人員多人發(fā)生氯化氫中毒。
實例2 1988年2月22日,上海某洗滌劑廠“209”車間烯氯工段,因一名操作工違反操作規(guī)程,在規(guī)定時間內(nèi)過量地將三氯化磷注入油堿中,引起罐內(nèi)劇烈反應,大量氯化氫氣體冒出,致使附近車間及浴室的9名工人不同程度吸入氯化氫氣體,引起不同程度的氯化氫中毒。
事故原因分析:主要是廠方管理制度混亂,勞動安全衛(wèi)生制度規(guī)定形同虛設,對職工上崗前技術(shù)和安全衛(wèi)生教育不重視,職工不嚴格執(zhí)行工藝規(guī)程,最終危及職工健康。
實例3 1987年7月8日上午9時30分,上海某電化廠按計劃,由中試室、三車間啟動F11試產(chǎn)裝置。當班反應工陳某啟動上3號反應釜,試驗工徐某、高某啟動氯化氫分離和中和工序,情況均屬正常。運轉(zhuǎn)到下午1時55分,因上3號反應釜內(nèi)夾套腐蝕,反應釜中約150公斤五氯化銻催化劑及氟致冷劑、少量氟化氫、四氯化碳漏入蒸汽夾套內(nèi),遇水分解產(chǎn)生大量氯化氫氣體,從回汽水管中溢出。在場人員思想比較松懈,未采取措施,直到造成氣體積聚,白茫茫一片,在操作室內(nèi)的15名操作和試驗人員被困,吸入氯化氫等混合氣體。后這些人員被救往醫(yī)院,作進一步觀察治療。
事故原因分析:反應釜的蒸汽夾套腐蝕留下事故隱患,試生產(chǎn)時未對生產(chǎn)設備進行全面檢查,思想上對氯化氫泄漏估計不足。